蠶莊金礦:用基層創(chuàng)新破解生產(chǎn)難題
技術(shù)革新是提升企業(yè)生產(chǎn)效率的重要手段。針對制約一線生產(chǎn)的小問題、小故障,蠶莊金礦充分發(fā)揮職工的聰明才智,為職工搭建起技術(shù)攻關(guān)、小改小革平臺(tái),激發(fā)職工創(chuàng)新的積極性和主動(dòng)性,讓所有人成為“小改小革”的主角,創(chuàng)造一個(gè)又一個(gè)提質(zhì)增效的“新武器”。
“底部鐵塔”疏通“砂倉經(jīng)絡(luò)”。在“細(xì)尾砂膠結(jié)工藝”充填過程中,制備料倉在絮凝劑的作用下分級砂全部沉在倉底,容易形成膠結(jié)塊。作業(yè)時(shí),底部造漿噴頭與上部造漿噴頭作業(yè)范圍外的物料還處于凝結(jié)狀態(tài),倉底下料口上端容易形成短時(shí)空區(qū),上部物料在重力作用下發(fā)生“坍塌”,導(dǎo)致凝結(jié)的物料塊堵塞下料口,需反復(fù)沖下料口并且不斷向充填管路中注入清水才能解決,制約充填作業(yè)的同時(shí),影響采場的充填質(zhì)量。對此,充填車間本著“問題不出車間,自己內(nèi)部解決”的原則,組織一線職工開展問題攻關(guān),受“血管清理”原理的啟發(fā),車間制作完成一個(gè)外形酷似“鐵塔”的防堵塞裝置,該裝置主要由三根長度2米120mm槽鋼以豎夾角80°進(jìn)行焊接,頂部加裝防沖擊圓盤固定,每根槽鋼之間使用角鐵進(jìn)行1-4層橫向連接,底部以砂倉下料口為中心固定于下料口上方。凝結(jié)物料在坍塌時(shí),首先會(huì)與防堵塞裝置碰撞,通過碰撞將凝結(jié)的物料擊碎,順利解決下料口堵塞問題。投入運(yùn)行一個(gè)月以來,充填工藝更加順暢,所有采場平均充填時(shí)間縮短一個(gè)班次,每月多出產(chǎn)礦石2250噸。
“尺寸優(yōu)化”實(shí)現(xiàn)襯板更換“加速度”。球磨機(jī)襯板更換一直是制約檢修速度的一大難題,由于球磨機(jī)筒體主襯板與進(jìn)料口橡膠端襯板的使用周期不同,導(dǎo)致無法同時(shí)更換。在更換橡膠襯板過程中,主襯板磨損情況不一,新橡膠端襯板無法與之契合。在安裝時(shí),必須測量后對橡膠襯板重新加工,縮小其尺寸,切除多余尺寸的壓條,不僅增加員工勞動(dòng)強(qiáng)度、延長檢修安裝時(shí)間,而且經(jīng)過切割后的橡膠襯板使用效果較原襯板有所下降。為了解決這一難題,選礦車間開展技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過多次理論推測和現(xiàn)場試驗(yàn),對MQG2736球磨機(jī)進(jìn)料端扇形橡膠襯板尺寸進(jìn)行優(yōu)化改善。經(jīng)過與廠家溝通,將新襯板在原尺寸基礎(chǔ)上左右兩邊各向內(nèi)縮減25px,為后續(xù)安裝預(yù)留出足夠的間隙,鑲嵌時(shí)尺寸選擇性更加靈活,安裝更加容易。改進(jìn)后,橡膠端襯板安裝更加省時(shí)省力,較之前縮短安裝時(shí)間4小時(shí),在降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度、提升檢修效率的同時(shí),間接的提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,增加了選礦處理量。(郭正成 董紹勤 報(bào)道)
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